我从实习阶段就开始接触M仿制药项目,实验室做出小批量的原料药很简单,但能否优化出一条适合工业化生产的路线却很难。工业化也就意味着任何一个步骤都要可控,可重复,看似简单的要求,却需要大量的实验数据支持、重复N+1次实验和不断的验证。面对一次次的心理挫败、一次次的无功而返,如若不是心中的那份坚守,又如何坦然前行。
2019年年初,M原料药的工艺优化已经接近尾声。大家都满怀激动地等待着分析同事的全检报告,如果报告单没有问题,那么也就基本上意味着我们一整年的工作就要圆满结束了。分析的同事每检测一个项目就跟我们反馈一次,于是含量、性状、酸度、有关、残留、水分、重金属等检测项目的结果一个个反馈回来,每一个项目检测合格大家的心就会轻松一分。
但是成功往往没有那么简单。在检测快接近尾声,大家都要准备庆祝的时候,分析的同事反馈澄明度检测不合格,就是溶液中有肉眼可见的非常细小的异物。这怎么可能呢?每个人都不愿意相信这个结果,我们的工艺路线中包含多次过滤步骤,理论上分析是不可能出现异物的。
“任何困难也不能把我们打到,唯有质量。”于是大家重新梳理工艺,调研文献,对M原料药成品进行反复测试。经过半个月时间的努力,确定可见异物可能来源为机械杂质和M原料药特定条件的聚合产物。然后针对这两种来源重新设计工艺步骤,添加特定化合物除去可能引发聚合的离子,在工艺最后阶段设置过滤工序除去机械杂质,最终这一问题得到圆满解决。
该课题在第40届全国医药行业QC小组成果发表交流会上荣获一等奖。回首这段经历,我学到的不仅仅是各个研究环节的专业知识,更重要是如何成为一名合格的扬子江制药人!